在氯气调压系统中,通过使用进口电动调节阀代替手动调节阀以后达到的不同效果,可以提供给有类似情况的系统作为参考。该系统最初使用手动调节阀,相对于进口电动调节阀,有一个缺点:由于人工操作的误差,导致压力调节数据有一定的偏差,从而引起整个系统的实时调节数据收到了一定的影响,改变使用进口电动调节阀以后,通过电动执行器输入信号,从而达到了准确的,实时的调节。
氯气压力波动大,导致电解槽液面合格率低,仅能达到92%,是影响电解液浓度的原因之一;还易导致电解槽中氯气产生正压,出现氯气外溢,污染操作环境;负压过低造成氯气纯度降低,经多年实践数据总结,氯气纯度平均在95.2%;因为是手动粗调,所以调节频率高,工人的劳动强度大。为了解决以上诸多问题,稳定工艺参数,因此采用自动调节系统控制氯气出口总管回流量,实现压力稳定,保证氯产品质量。
采用的自动调节是用进口电动调节阀,其优点是造价低,使用方便,节约能源,耐腐蚀;缺点:电信号滞后,灵敏度稍低。
电动调节阀工作原理为:首先由压力变送采集来的氯气压力信号,经压力变送器转换成4~20mA电信号送给数显压力表,同时也送给智能自动调节器,智能调节器经过内部PID运算、整定输出4~20mA电信号给自动调节阀,实现控制系统压力平衡。
手动调节阀改为自动调节阀的工艺指标变化为:电解槽液面合格率由92%上升至99%;氯气纯度由95.2%上升至95.7%;氯气压力控制由-150~0Pa稳定至-100~0Pa。
采用自动调节阀调节氯气压力,灵敏度高,所以只有在电流波动特别大的情况下,才需人工手动调节氯压机入口阀加以辅助调节,降低了工人的劳动强度。同时也因压力调节的稳定性,保证了电解槽氯气不易外溢,从而改善了工人的操作环境。
通过该系统的不同情况的分析,改变使用不同的调节阀,达到的效果不一样,说明在不同的工况下,我们应该选择不同的,合适的调节阀,来达到整个系统的顺利运行。
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